來源:RFID世界網 作者:鴻宇智慧製造
德國的加熱技術製造商Vaillant Group公司,正在採用RFID技術,追蹤其英國德比郡貝爾珀工廠的住宅鍋爐的生產流程。這家公司報告稱,這套系統由CoreRFID公司提供,已安裝在其中一家工廠的四條裝配線上,並已證明,在安裝後的這一年,生產錯誤減少了六倍,提高了裝配品質和裝配過程的效率。工廠的工業工程經理Richard Sainsbury說,這項技術未來也將被安裝在其他工廠的裝配線上。
從前的貝爾珀工廠
現在的貝爾珀工廠
貝爾珀工廠每年生產40多萬個加熱裝置,在英國和荷蘭出售,每月的產量按不同的季節需求而改變。
Vaillant
Group公司以高效和高產在同行業中領先,包括貝爾珀工廠。為了努力實現更高的效率,這家公司想尋求一套系統,能指導工作人員每件設備的生產步驟,並能創建一個工作記錄,在出現錯誤時能停下系統來進行調整。
生產過程從推車上的鍋爐底盤開始裝配,要經過15個不同的階段,直到鍋爐完全裝配完成,一個鍋爐由一個員工負責。系統監視著工作流程,確保每一步都能正確完成,然後儘快進入下一個步驟。在任何時間,在每條生產線上有6至12輛推車。
Vaillant
Group公司的重點,是通過指示員工產品在完成一個步驟之後,該去往何處來改善推車在工作站之間移動的效率。不同的鍋爐通常需要不同的裝配流程,每個裝配地點的工人必須要自己掌控任務完成的時間,及何時把一個裝配著的鍋爐,送往下一個工作站進行進一步裝配。有時因為員工的疏忽大意容易出現錯誤。
本影片及下段影片,皆與與本文無關,但同樣為RFID 在製成監控上的案例
Sainsbury說:“我們的首要任務就是控制流程。”如果出現了錯誤(例如,有的裝配步驟跳過去了),只能在裝配的最後,產品檢測的時候才被發現。糾正這種錯誤,需要把設備帶回到跳過的那個步驟的工作站,進行必要的修正,不過這樣做非常耗時。
採用RFID系統Vaillant Group公司能夠減少錯誤,取消裝配線工人自己掌控的責任。
公司使用RFID功能的自動化系統,來跟蹤各個任務完成的時間,並在前面工作站的任務完成的時候,啟動下一個工作站。向公司後端管理系統提供回饋的電子工具,與RFID閱讀器結合使用,因此,只有正確的鍋爐,才能啟動後面一個工作站。此外,這套系統還可以檢測錯誤,通過在流程之中向工作站的操作員指示錯誤,確保鍋爐不再退回來裝配。
使用RFID系統,公司把Power-ID公司提供的電池輔助的無源超高頻(UHF)EPC Gen2標籤,貼在每輛推車(共20輛推車)的兩個相對的車腿上。Vaillant
Group公司需要系統快速讀取標籤,並把資料發送到裝配管理系統(AMS)上,只有在推車的ID號指示正確的鍋爐底盤達到工作站的時候,系統才會允許工具啟動起來。
電池輔助的標籤提供閱讀器的快速反應時間。Sainsbury解釋說,這家公司曾測試過無源、有源和電池輔助的系統,並選定了電池輔助的解決方案,因為最準確。他說:“我們發現在高度金屬的環境裡,無源標籤不能提供高讀取率,而有源標籤在推車經過裝配線的其他部分時,會獲取到臨近干擾的讀數。”
所有的鍋爐可以通過閱讀RFID標籤和對照正在裝配的零件來自動調整。當一個鍋爐底盤放在一輛推車上時,編入推車RFID標籤的ID號,被讀取並轉發至AMS資料庫,在資料庫裡標籤的ID號,與鍋爐底盤的序號相連。推車的標籤和底盤的序號相連,使得裝配流程可持續。除了序號,AMS資料庫還包含了其他資訊,如裝配員工的條碼ID號和安裝在鍋爐上的零件。
當員工按照U的形狀,把推車從一個工作站運輸到下一個工作站的時候,是根據標注在地板上的線來走的。AMS軟體通過獲取電子工具在工作站使用的資訊、順序、螺絲計數、扭矩和角度測量來跟蹤每個工作站任務完成的情況。當一項任務在一個工作站完成的時候,這些資料儲存在AMS系統上,然後在鍋爐底盤推車的RFID標籤被讀取之後,軟體指示下一個工作站的工具啟動起來。
工廠有兩個工作站用於生產流程裡15個階段中的大部分階段。每個工作站都安裝一台ThingMagic的Astra RFID閱讀器,最後安裝了約28台閱讀器,有的閱讀器相互之間只有8英尺的距離。一個工作站的工作完成之後,軟體會觸發下一個工作站來尋找標籤。
然後影像監視器指示裝配的員工存把推車推到下一個工作站。由於只有當AMS軟體觸發之後,閱讀器才會去尋找RFID標籤的ID號,公司能夠降低錯誤閱讀的風險(臨近區域標籤的閱讀)。
此外,這套系統儲存了每件設備,到達每個工作站的時間資訊,從而可提供更多有關瓶頸的細節,以及任何鍋爐和相應的操作員在裝配流程中的位置。
Sainsbury說,現在,RFID系統已安裝在貝爾珀工廠,公司計畫擴展RFID系統在貝爾珀工廠的應用,並在歐洲的其他工廠也引進類似的系統。
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